За нарушения технологического процесса и низкий контроль в 2014 году были депремированы работники и руководители подразделений на сумму 437,9 тыс. руб

Выводы о результативности процесса:

Процесс производства продукции признан не результативным, т.к. не все установленные критерии результативности достигаются:

1. План производства по мартеновской стали выполнен на 59%, по сортовому прокату на 91,6%, по шарам на 92,9% (по причине отсутствия сырья, топлива и вспомогательных ТМЦ из-за недостаточного финансирования).

2. Доля брака от годной продукции по стали составила 0,29% (норматив не более 0,49%), по прокату – 0,34 (норматив не более 0,36%), по шарам – 0,2 (норматив не более 0,04%).

3. Себестоимость по производству стали составила 98,7% от планового значения; себестоимость проката по давальческой схеме – 93,1%, проката из собственной заготовки – 104,5%; себестоимость шаров по давальческой схеме – 92,8%, шаров из собственной заготовки – не было запланировано (норматив - не более 100% при отсутствии роста объема производства и цен на сырье).

Увеличение себестоимости в сортопрокатном производстве (собственная продукция) связано с ростом стоимости покупной заготовки.

По шаропрокатному производству планирование осуществлялось с учетом давальческой схемы, но с октября 2014 года давальческая схема отменена, продукция производится и реализуется предприятием самостоятельно.

Корректирующие действия:

При заключении договора/спецификации на поставку шаровой заготовки необходимо обязательное согласование с начальником Технологического бюро. Так же в спецификации должна быть указана исходная заготовка, из которой произведена поставляемая нам заготовка (полупродукт).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: