Проанализировав базовую технологию изготовления корпуса сборной кассетной фрезы с внутренним зацеплением, были выявлены следующие недостатки:
1. Низкий коэффициент использования материала (k=0,5);
2. Недостаточная производительность и качество обработки корпуса;
3. Наличие термических напряжений после азотирования.
Целью дипломного проекта является повышение производительности и точности изготовления корпуса кассетной фрезы внутреннего зацепления для изготовления шеек коленчатого вала.
Также в данном дипломном проекте для удаления недостатков базового техпроцесса изготовления корпуса фрезы предлагается:
1. Базовый материал детали сталь 38ХМА заменить на сталь 19ХГН;
2. Метод получения заготовки свободной ковкой заменить ковкой в подкладных штампах;
3. Заменить метод термообработки. Вместо азотирования применять метод нитроцементации.