Проект «Внедрение новой установки для окисления пека» является элементом Программы реконструкции КХП «ЕвразХолдинг» в части мероприятий, направленных на увеличение стоимости бизнеса. Данный проект предусматривает закупку, монтаж и пуск в эксплуатацию технологического оборудования по переработке каменноугольной смолы в электродный пек требуемого качества. Реализация проекта позволит увеличить прибыль от реализации коксохимической продукции за счет производства электродного пека повышенного качества в соответствии с требованиями потребителей, и как следствие – увеличения объемов производства пека и прочей товарной химической продукции смолоперерабатывающего цеха (СПЦ).
Коксохимическая продукция (наряду с товарным коксом) составляет значительную часть в общем объеме реализации, является востребованной на рынке и высокорентабельной. Вместе с тем потребители предъявляют высокие требования к качеству этой продукции. Расположение и техническое состояние оборудования химических цехов ЗСМК не только не позволяют в полной мере использовать возможности рынка этой продукции, в частности – электродного пека, но и создают угрозу потери имеющейся доли рынка. Высокий уровень потерь температуры химического продукта (с 370 до 310ºС) при прохождении по трубопроводу до куба-реактора не позволяет организовать процесс получения электродного пека требуемого качества по существующей производственной схеме.
|
|
Структура прибыли ЗСМК и доля переработки смолы в прибыли КХП представлена на рисунке (13) и в таблице (18).
Рисунок 13 Структура прибыли ЗСМК и доля переработки смолы в прибыли КХП
Таблица 18 – Прибыль и рентабельность основных видов продукции
Продукция | Затраты | Выручка | Прибыль | Рентабельность |
Валюта расчета | млн. руб. | |||
Прокат | 47% | |||
Метизы | 66% | |||
Продукция КХП, в т.ч. | 65% | |||
кокс | 115% | |||
продукты переработки смолы: | 139% | |||
побочная продукция | 147% | |||
пек | 131% | |||
прочие продукты КХП | 13% |
Динамика отгрузки электродного пека производства ЗСМК имеет негативную тенденцию – доля комбината на данном рынке снижается (рисунок 14). Основная причина – несоответствие качественных показателей требованиям потребителей.
Рисунок 14 Динамика производства пека каменноугольного
Возможные сценарии выхода из создавшейся ситуации по СПЦ представлены на рисунке (15).
Рисунок 15 Реконструкция окислительной установки. Сравнение вариантов.
1 Прекращение переработки смолы. Продажа ее как товарный продукт. Консервация оборудования смолоперерабатывающего цеха.
|
|
2 Продолжение эксплуатации действующего оборудование с высокой вероятностью значительного сокращения объемов реализации электродного пека.
3 Проведение реконструктивных мероприятий по переработке смолы в рамках данного проекта. После введения в эксплуатацию нового оборудования возможны следующие варианты:
- сохранение существующих объемов отгрузки пека;
- улучшение марочной структуры пека (марка Б1 и В), повышение средней цены реализуемого пека за счет улучшения качества;
- увеличение объемов производства и отгрузки как пека, так и прочей товарной продукции СПЦ;
Проектом предполагается монтаж двух кубов-реакторов объемом 50 м3 каждый с конденсаторами-холодильниками в непосредственной близости от этажерки отделения дистилляции смолы, а также монтаж напорной системы, системы газового анализа и оснащение всего комплекса АСУ (рисунок 16).
Основные эффекты по проекту:
1 Сохранение или увеличение объема производства пека и сопутствующей продукции.
2 Получение пека в соответствии с требованиями потребителя (ГОСТ 10200-83 и спецификации договоров с покупателями пека).
3 Возможность производстве пека марки В (в дополнение к выпускаемой в настоящее время марке Б1).
4 Подбор оптимального режима процессов производства пека при изменении качества каменноугольной смолы.
5 Автоматизация технологического процесса дистилляции смолы и окисления пека. Улучшение условий труда.
Рисунок 16 Новая установка для окисления каменноугольного пека
Эффективность проектных решений представлена в таблице (19).
Таблица 19 – Экономические показатели эффективности проекта
Показатели | Стоимость проекта | |
без увеличения производства пека | с увеличением производства пека | |
Валюта расчета | тыс.руб. | тыс.руб. |
Затраты на проект | 85 701 | 85 701 |
Норма дисконтирования | 20% | 20% |
NPV | 24 735 | 291 933 |
IRR, % | 29% | 119% |
Дисконтированный срок окупаемости | 6,7 | 2,3 |
Проект является экономически эффективным даже в случае сохранения объемов производства пека на уровне 2004г. В случае реализации предложенных мероприятий по улучшению и стабилизации качества пека марок «Б1» и «В» объем производства пека может возрасти вплоть до полного использования мощности СПЦ (до 150 тыс.т пека в год).